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淺談濕法煙氣脫硫工藝中增壓風(fēng)機常見故障及解策
1 濕法煙氣脫硫工藝中增壓風(fēng)機的常見故障
1.1 動葉調(diào)整機構(gòu)的跟蹤性能較差,并且其與吸風(fēng)機的工況也無法匹配。在機組運行的過程中,增壓風(fēng)機的動靜葉調(diào)整與吸風(fēng)機的實際工況相匹配是一項十分重要的工作,否則就可能引起吸風(fēng)機振動以及爐膛負壓大幅度波動的現(xiàn)象。在對某電廠600MW機組脫硫系統(tǒng)進行調(diào)試時,我們也發(fā)現(xiàn)了此類問題的出現(xiàn)。
機組出現(xiàn)喘振問題時的參數(shù)為:負荷450MW,出現(xiàn)調(diào)整遲緩不動作時的角度為73度,動作指令在垂直方向,此時調(diào)節(jié)的方式為手動調(diào)節(jié)。之后負荷逐漸升高到545MW,葉片的開度沒有變化,但是增壓風(fēng)機的入口壓力提高到了1054Pa。而此時一臺吸風(fēng)機的電流突然下降,而另一臺吸風(fēng)機的電流則異常增大,電流、動調(diào)開度以及入口的負壓都出現(xiàn)了大幅度波動的現(xiàn)象。在分析其原因時,我們認為是葉片的開度和負荷是不匹配的,增壓風(fēng)機的入口壓力大幅度的升高,所以就出現(xiàn)了吸風(fēng)機喘振的問題。
另一臺機組的增壓風(fēng)機出現(xiàn)跳閘問題時的參數(shù)為:在出現(xiàn)跳閘的問題之前,動調(diào)自動方式不動作的位置為69.5%的位置處,動調(diào)指令的位置為85%,并且調(diào)節(jié)的方式也自動的切換成了手動的方式。而為了其與負荷是互相匹配的,工作人員將動調(diào)指令調(diào)節(jié)到了94%的位置處,而動調(diào)則突然到了90%的位置處,此時增壓風(fēng)機的入口壓力大幅度的下降到了-1000Pa,之后又到達了聯(lián)鎖保護值,增壓風(fēng)機出現(xiàn)了跳閘的問題。導(dǎo)致跳閘問題的原因為當(dāng)突然開大動調(diào)時,增壓風(fēng)機的入口負壓很可能就會過極限的保護值,一旦過了這個值增壓風(fēng)機就會自動跳閘。
1.2 靜葉調(diào)整機構(gòu)出現(xiàn)卡澀的現(xiàn)象,而執(zhí)行機構(gòu)則經(jīng)常保護斷電,大大的降低了設(shè)備的自動投入率。某機組的增壓風(fēng)機的類型是靜葉可調(diào)節(jié)的軸流式風(fēng)機,在調(diào)試機組設(shè)備的過程中,靜葉調(diào)整的機構(gòu)經(jīng)常出現(xiàn)過力矩或是卡澀的問題,因此靜葉執(zhí)行機構(gòu)就會自動保護斷電,增壓風(fēng)機的實際工況就無法與實際的負荷進行匹配,所以就大大的降低了設(shè)備的自動投入率。在我們對作業(yè)現(xiàn)象進行檢查的過程中,我們發(fā)現(xiàn)吸風(fēng)機外科與靜葉頂部的實際距離僅為5mm,靜葉片的長度為2000mm,其材質(zhì)為Q235,在20攝氏度到200攝氏度的范圍內(nèi),其膨脹的系數(shù)為12.2×10-6;在設(shè)計鍋爐吸風(fēng)機出口的排煙溫度時,按照設(shè)計要求其溫度應(yīng)為126攝氏度,而通常情況下,環(huán)境的問題與煙氣的溫度之間的差值應(yīng)為100攝氏度,也就是說膨脹量的值為12.2×10-6×2000×100,也就是2.44mm,而在安裝設(shè)備時會出現(xiàn)誤差,同時在風(fēng)機工作的過程中也難以避免的要出現(xiàn)靜葉竄動的現(xiàn)象,所以機殼與靜葉頂部之間的間距太小了,很容易就會出現(xiàn)調(diào)節(jié)卡澀的問題,增壓風(fēng)機具體靜葉結(jié)構(gòu)示意圖如圖1。
1.3 設(shè)計時存在問題,同時設(shè)計控制邏輯與作業(yè)現(xiàn)象也不一致,就會導(dǎo)致增壓風(fēng)機非正常跳閘現(xiàn)象的出現(xiàn)。檢查某機組的運行時,我們發(fā)現(xiàn)增壓風(fēng)機潤滑油吸油站的高工作壓力為0.4MPa,而單臺泵工作時的壓力值應(yīng)在0.1-0.18MPa的范圍內(nèi),在開始對其進行邏輯設(shè)計時,只有單臺泵的運行油壓不小于0.15MPa時,是不需要啟用備用油泵的,并且如果啟動了備用油泵,那么油壓值就應(yīng)不小于0.30MPa,否則在延時5s后就應(yīng)跳增壓風(fēng)機。
圖2為稀油站的系統(tǒng)圖,在圖中我們可以看到,在潤滑油泵的出口位置處安裝的為就地壓力表,然后是壓力低跳閘開關(guān)和油壓低聯(lián)泵壓力開關(guān),這兩個開關(guān)安裝在冷卻器和潤滑油濾網(wǎng)后面的管路上,而在這兩個壓力開關(guān)之后就是回油管路了。在機組設(shè)備運行的過程中,我們是無法有效的監(jiān)視壓力開關(guān)位置處的壓力值的,而就地壓力表上所顯示的數(shù)據(jù)應(yīng)為潤滑油泵的出口壓力,所以并沒有太大的參考意義。另外,在壓力開關(guān)之后的回油調(diào)整閥實際上是個球閥,在作業(yè)現(xiàn)場很容易對其誤操作,如果開大了球閥,而泵出口的壓力表卻沒有變化,那么就會降低壓力開關(guān)處的壓力值,就不得不啟用備用泵,而即時啟動了備用泵,回油量還是很大的,如果在壓力開關(guān)位置處的母管壓力值仍然是效益0.3MPa的,就會出現(xiàn)非正常跳閘的問題。
圖2 稀油站系統(tǒng)示意圖
2 濕法煙氣脫硫工藝中增壓風(fēng)機常見故障的解策
2.1 在實際的工作中,如果發(fā)現(xiàn)了靜葉可調(diào)的軸流式風(fēng)機靜葉和機殼的設(shè)計值較低時,那么應(yīng)對靜葉的葉片進行切割處理,同時適當(dāng)?shù)脑龃箪o葉頂部和機殼之間的間距,建議增大為8mm。
2.2 在實際的工作中,如果遇到了動葉可調(diào)式增壓風(fēng)機的動調(diào)執(zhí)行器力矩設(shè)定值偏小的問題時,建議將力矩的設(shè)定值提高50%。同時在作業(yè)的過程中,應(yīng)適當(dāng)?shù)脑龃笾噶钆c位返差別大的保護,如果偏差較大,那么工作人員就應(yīng)指令處于閉鎖的狀態(tài)。另外,針對增壓風(fēng)機的入口壓力,還應(yīng)設(shè)定預(yù)報警信號,當(dāng)入口的壓力過500Pa時,系統(tǒng)就應(yīng)自動切換為手動的狀態(tài),同時在切換的前后還應(yīng)有顏色的標(biāo)記,這樣工作人員監(jiān)控起來就十分的方便了。
2.3 在實際的工作中,如果我們遇到了增壓風(fēng)機稀油站設(shè)計邏輯與作業(yè)現(xiàn)象的設(shè)計情況不符的問題時,那么我們就應(yīng)對原有的邏輯進行改進和完善,并且將壓力低聯(lián)鎖的值改為0.07MPa。在油泵聯(lián)啟的狀態(tài)下,應(yīng)改為壓力小于0.15MPa時延時跳閘,同時在冷卻器和壓力開關(guān)之間應(yīng)安裝一個就地油壓表,以便實時的監(jiān)測油壓情況。對于回油調(diào)整閥來說,應(yīng)增加防止誤動的措施,這樣當(dāng)回油閥突然開大時,油循環(huán)就不會短路至油箱,當(dāng)潤滑油壓力值較低是也不會發(fā)生非正常跳閘的問題。
3 結(jié)束語
通過以上的論述,我們對濕法煙氣脫硫工藝中增壓風(fēng)機的常見故障以及濕法煙氣脫硫工藝中增壓風(fēng)機常見故障的解策兩個方面的內(nèi)容進行了詳細的分析和探討。在600MW和1000MW機組設(shè)備脫硫增壓風(fēng)機運行過程進行檢查時,我們發(fā)現(xiàn)增壓風(fēng)機的運行過程中是存在著一定的問題和故障的,在采取了上述的解決措施后,靜葉調(diào)整機構(gòu)卡澀以及非正常跳閘等常見的故障均得到了有效的解決,風(fēng)機再沒有出現(xiàn)過非正常的停運現(xiàn)象,充分的提高了風(fēng)機運行的穩(wěn)定性和安全性,可見我們所采取的解策還是針對性的,并且是較為科學(xué)合理的。