—— PROUCTS LIST
焦?fàn)t煙塵治理改造效果探討
隨著國家對環(huán)保要求的不斷加強(qiáng),焦?fàn)t煙塵污染與治理技術(shù)已引起各企業(yè)的高度重視,并相繼得到推廣運用,取得了明顯成效。但多數(shù)焦化企業(yè)仍不能達(dá)到國家及行業(yè)要求,需進(jìn)一步加強(qiáng)治理,采用更的技術(shù),解決焦?fàn)t煙塵污染問題。
一、搗固焦?fàn)t裝煤除塵工藝與設(shè)備的改進(jìn)
(一)改進(jìn)前狀況
某公司現(xiàn)有3座鞍山焦耐院設(shè)計的4.3m搗固式焦?fàn)t(型號為:JNDK43-99D),年產(chǎn)焦炭120萬噸。
其裝煤除塵采用爐頂燃燒式消煙除塵車,機(jī)理為燃燒消煙和濕法除塵。裝煤初期,由于荒煤氣未能充分燃燒,導(dǎo)致除塵車排煙口常有冒煙現(xiàn)象發(fā)生。
三座焦?fàn)t共用一套地面除塵站完成推焦除塵。除塵能力不足,除塵設(shè)施腐蝕嚴(yán)重,除塵效果一直欠佳。
機(jī)側(cè)無荒煤氣收集裝置,在裝煤過程中,常有部分煙塵和荒煤氣從機(jī)側(cè)冒出,對環(huán)境造成污染。
(二)煙塵綜合治理工藝與設(shè)備改進(jìn)方案
將裝煤除塵工藝改造為將N號炭化室裝煤煙塵導(dǎo)入N+2號和N+4號炭化室爐頂空間的不燃式除塵工藝,并恢復(fù)、建造兩座地面除塵站,完成裝煤和推焦除塵。
1#、2#焦?fàn)t共用一套裝煤、推焦一對一地面除塵站,機(jī)側(cè)爐頭煙通過機(jī)側(cè)集塵小罩、對接彎管、裝煤車車載伸縮式對接導(dǎo)套、皮帶密封小車及導(dǎo)煙管導(dǎo)入地面除塵站裝煤除塵倉;推焦除塵采用攔焦車車載集塵罩、皮帶密封小車及導(dǎo)煙干管導(dǎo)入地面除塵站推焦除塵倉。
3#焦?fàn)t單獨使用一套裝煤、推焦二合一地面除塵站,機(jī)側(cè)爐頭煙通過機(jī)側(cè)集塵小罩、對接彎管、裝煤車車載伸縮式對接導(dǎo)套、皮帶密封小車及導(dǎo)煙管導(dǎo)入裝煤、推焦二合一地面除塵站;推焦除塵采用攔焦車車載集塵罩、皮帶密封小車及導(dǎo)煙干管導(dǎo)入裝煤、推焦二合一地面除塵站。
爐頂采用水封導(dǎo)套密封、高壓氨水無煙裝煤。
(三)改造內(nèi)容
1、為了引入高壓氨水系統(tǒng)后的正常運行,需對部分上升管、橋管、翻板等部件進(jìn)行維修與更換。(更換橋管48套、閥體26套)
2、為了確保系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠對煤氣鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行了擴(kuò)容改造,除更換了風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子為三元流轉(zhuǎn)子、更換風(fēng)機(jī)電機(jī)(由1000KW更換為1250KW),流量1400m3/min外,還拆除了液偶加裝了變頻器,煤氣鼓風(fēng)機(jī)變液偶調(diào)速為變頻調(diào)速。
3、新購置三臺Q=95m3/h、H=350m的高壓氨水泵(帶變頻),增設(shè)高壓氨水系統(tǒng)。
4、將爐頂中間、焦側(cè)導(dǎo)煙孔改為配有水封蓋的水封套并加裝上下水系統(tǒng)。
5、將現(xiàn)有三臺消煙除塵車?yán)f改造為雙M型管式導(dǎo)煙車;另外新制作雙M型管式導(dǎo)煙車一臺。
6、加大集煙罩尺寸、改變集煙罩側(cè)板角度、加強(qiáng)集煙罩密封,確保推焦煙塵的收集。
7、在裝煤車上,設(shè)計、加裝車上伸縮式對接導(dǎo)套、導(dǎo)煙管并安裝裝煤皮帶密封小車。
8、裝煤、推焦除塵干管設(shè)計、安裝,皮帶密封小車及密封皮帶制作、安裝。
9、1#、2#焦?fàn)t裝煤、推焦一對一地面除塵站和3#焦?fàn)t裝煤、推焦二合一地面除塵站設(shè)計建造。
10、增加機(jī)側(cè)爐頭煙收集裝置。將除塵干管與地面除塵站脈沖袋式除塵器經(jīng)過吸附器接通,實現(xiàn)裝煤過程中的機(jī)側(cè)除塵。
11、集氣管自調(diào)系統(tǒng)改造。
(四)改造特點
首先炭化室爐口蓋改成了爐口水封蓋,不僅實現(xiàn)了導(dǎo)煙過程炭化室空間與大氣的隔絕,同時在水封補(bǔ)水裝置上做了改進(jìn),利用初冷器回水總管上段與焦?fàn)t爐頂高度差形成的壓差,作為水封補(bǔ)水水源,既節(jié)省了動力消耗,又滿足了生產(chǎn)要求。
其次,在機(jī)側(cè)爐頭煙處理上在裝煤車布置導(dǎo)煙干管及對接裝置,解決了4.3米焦?fàn)t機(jī)側(cè)爐頭空間窄小、布置困難的難題。
另外在導(dǎo)煙車的設(shè)計上,采用雙M管結(jié)構(gòu),并且其中的一根M型導(dǎo)管為能夠沿焦?fàn)t縱向前進(jìn)或后退一個炭化室中心距的距離,解決了焦?fàn)t兩邊邊爐正常裝煤導(dǎo)煙的關(guān)鍵問題。
二、效益分析
(一)煤氣回收
通過收集裝煤過程中產(chǎn)生的荒煤氣,每年可為公司增加荒煤氣為120(萬噸)×1.285×340×2.07%=1085萬m3/a,可為公司增加效益1085×0.61=661.85萬元。
(二)化產(chǎn)品及焦粉回收
以焦油收率為干煤量的2.9%、粗苯收率為干煤量的0.90%、1噸焦炭推焦過程中產(chǎn)生1.5kg粉塵計,則每年可增加經(jīng)濟(jì)效益610.24萬元:
焦油 1085×2.9%×3300/340=305.40(萬元)
粗苯 1085×0.9%×5600/340=160.84(萬元)
焦粉 120×1.5×800/1000=144(萬元)
(三)改善操作環(huán)境
雙M型管導(dǎo)煙車與地面除塵站的投入使用,每年可減少粉塵排放1800噸。爐頂中間、焦側(cè)水封槽的安裝,一系3座搗固焦?fàn)t裝煤、出焦的煙塵全部得到了回收處理,降低了煙塵對大氣的污染,有效焦?fàn)t的正常生產(chǎn)。荒煤氣及推焦粉塵的有效治理和爐頂操作環(huán)境溫度的降低,均大大改善了員工的操作環(huán)境。
三、結(jié)論
3座焦?fàn)t除塵工藝設(shè)備的成功改進(jìn),每年可增加荒煤氣1085萬m3,可增加收益1272.09萬元,相當(dāng)于每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤8133.14噸,而且減少廢氣排放6781萬m3,減少粉塵排放1800噸,使?fàn)t頂環(huán)境溫度平均下降了6~8℃。杜絕了煙塵直接向大氣排放,既提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益,也為公司減輕了環(huán)保壓力。節(jié)能、減排、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)效果均十分明顯。相應(yīng)的處理裝置對集團(tuán)和國內(nèi)其他焦化企業(yè)除塵改造也有一定參考價值。